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精益求精 挖潜提质 | 精益管理优秀单位风采展示(三)
2024.12.18
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     强化精益管理 ,深度挖潜提质。近年来,集团不断深入探索实践精益管理理念 ,将“提质增效、节约资源”作为核心战略之一。从生产线的改进到管理流程的优化 ,节约的每一滴水,降低的每一分成本,都是集团“提质从点滴做起,增效从细节着手”理念的真实写照,更是我们迈向更高效 、绿色生产模式的高效举措。

     接下来,让我们一起走近甲醇分厂,看他们如何实践精益求卓越,提质增效共发展 。

 

全员参与  ,持续改善

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     甲醇分厂始终秉持着“全员参与 ,持续改善”的精益管理理念 ,不断优化内部管理体系,各班组积极响应,开展了一系列TPM与自主保全活动。通过系统学习精益管理知识,结合自身岗位实际,TPM小组采用制作标识线和精准定位的方式 ,对现场物品工具摆放进行了全面优化 ,确保物品放置整齐、定位清晰可见 。这一举措不仅提升了员工日常管理操作的便捷性,还有效维护了现场环境的整洁有序。

     针对冬季气候变化易对设备设施造成的不良影响 ,小组提前采取行动 ,对现场开展专项检查  ,修复了保温设施,并疏通了管道导淋,确保设备即使在极端天气下也可以正常运行。此外,小组成员在生产现场发现设备问题后,立即组织员工进行疏通调整 ,并由经验丰富的操作工对新员工进行详细的讲解示范 ,有效提升了其对设备内部结构及日常维护保养的认识与技能水平。这一系列TPM及自主保全活动的开展 ,进一步增强了员工的精益意识 ,为分厂的安全生产贡献了力量。

 

专项研究,节能降耗

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     甲醇分厂高度重视创新型QC课题研究活动 。针对如何降低吨甲醇耗煤气量这一生产过程中的关键问题,他们特别组织成立了专项小组,开展了相关的QC课题研究 ,并迅速制定了详细的推进计划。通过进行大量的工艺、设备 、操作调查和数据分析 ,专题小组运用多种专业工具,深入挖掘问题根源,详细分析原因,从而准确找出了症结所在 。经过充分讨论,小组成员最终确定了多项改善对策 ,并在生产现场严格执行落实。这些举措的成功实施,大大降低了吨甲醇耗煤气量,有效提升了生产效率,为公司降本增效工作做出了积极贡献。

 

技术改造,提升能效

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     在生产过程中,甲醇分厂发现尾气回收塔补水成本较高,烧嘴保护泵机封冲洗致使水处理系统压力大,除氧站冷却水池水质易受影响且外送泵操作不便,焦炉气压缩机部分气量易流失。为解决上述问题 ,甲醇分厂经过实地调研和分析讨论,最终制定了一系列改进措施并实施。他们通过改造尾气回收塔补水源 ,有效降低了设备补水成本,减轻了脱盐水站的压力 。

     针对烧嘴保护泵的问题,分厂对机封冲洗系统进行了改造,实现了冲洗水在泵内的循环,杜绝了外排水,节省了资源。除此之外 ,在除氧站,甲醇分厂还修缮了冷却水池,并增加了部分装置 ,从而有效提高了水资源的回收效率。对于焦炉气压缩机中存在的问题,他们实施了相关的自动化改造,利用专业系统实现远程控制 ,节约人力资源的同时避免了气量流失。这些措施的实施,有效降低了设备运行能耗和生产成本 ,提高了生产效率和资源回收利用率,为实现公司的可持续发展贡献了力量。

 

     甲醇分厂在精益管理的道路上用实际行动诠释着“全员参与 ,持续改进”的核心理念 ,一步一个脚印 ,踏实前行。不仅在节约资源方面取得了实质性的成果,还有效降低了生产运营成本。在未来的日子里,甲醇分厂将继续秉承精益管理精神,不断探索创新,深度挖潜提质 ,为实现更高效 、更绿色的生产模式不断努力!


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